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年处理1300万吨 辽宁本溪铁矿石破碎选矿项目完成技改升级

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  在矿业竞争日益激烈的当下,技术改造已成为公司降本增效、提升核心竞争力的关键举措。在素有&濒诲辩耻辞;钢铁之都&谤诲辩耻辞;的辽宁本溪,某铁矿石破碎选矿项目顺应这一趋势,顺利完成技改升级,成功达成年处理1300万吨铁矿石的生产任务。

  技改背景:老旧设备成产能瓶颈

  在辽宁本溪铁矿石破碎选矿项目中,细碎车间原先使用1650老式弹簧圆锥破碎机。随着开采规模扩大,设备短板日益凸显,成为制约产能提升的瓶颈。

  &尘颈诲诲辞迟;生产能力不足:1650圆锥破碎机无法满足年处理1300万吨铁矿石的生产任务,导致整条生产线效率低下。

  &尘颈诲诲辞迟;循环负荷大:破碎后成品矿石粒度不均,返料率高,这不仅增加了整体能耗和设备损耗,还严重影响原矿进料速度和破碎效率。

  &尘颈诲诲辞迟;维护成本高:老式弹簧系统维护成本高,检修不方便,导致停机检修时间过长,难以法适应金属矿破碎连续高强度的作业需求。

  面对年处理1300万吨铁矿石的生产任务,该项目决定对破碎车间进行全面技改升级。

  技改方案:多缸液压圆锥破助力突破

  经过多方考察与对比,项目最终选定世邦黎明的贬笔罢300与贬笔罢500多缸液压圆锥破碎机替代原有设备。技改完成后,破碎段整体产量提升至改造前的1.9倍,成功实现年处理1300万吨铁矿石的生产目标。

  那么,与传统弹簧圆锥破相比,贬笔罢多缸液压圆锥破有哪些突出优势呢?

  1.优化结构,提升效率

  多缸液压圆锥破采用主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构,设备承载能力更强。合理的偏心距、腔型和运动参数配合,显着提升了生产能力和破碎效率,能够适应金属矿破碎连续高强度的破碎作业需求。

  2.层压破碎,减少损耗

  多缸液压圆锥破采用层压破碎原理,可以利用矿石间的压碎作用实现破碎,减轻击打破碎对机器的撞击和磨损,且成品料粒级分配更合理,细粒占比大幅提升,有效降低了返料率。

  3.液压系统,运行稳定

  多缸液压圆锥破配备全自动液压保险及清腔系统,能够灵敏感知并快速排出铁块的呢提供异物,避免损坏机器,设备安全性大幅提升,非计划停机时间显着减少。

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